测量变压器绕组绝缘电阻也是一项必不可少的基本方法,它对检查变压器绝缘受潮,及贯穿性的集中缺陷具有较高的灵敏性。但用吸收比判断绝缘状况有不确定性,尤其是大型变压器,故当前推荐采用极化指数(绝缘电阻10min值与1min值的比值)来判断。对于绝缘电阻需作温度换算,公式可见《预规》说明,即
R2=R1×1.5(t1-t2)/10 (1-1)
式中 R1、R2——t1和t2温度时的绝缘电阻。
对于吸收比和极化指数不作温度换算。
(1)按变压器额定电压选用ZC-430A绝缘电阻测试仪,按《预规》要求采用2500V或5000V的ZC-430A绝缘电阻测试仪。
(2)ZC-430A绝缘电阻测试仪“E”端接地,“L”端接被测绕组。
(3)应依次测量各绕组对地和非被测绕组之间的绝缘电阻值,除被测绕组外,其他绕组和外壳都应接地。
(4)在未断开ZC-430A绝缘电阻测试仪引线时,ZC-430A绝缘电阻测试仪不能停止测量,试验后应放电。
(5)测量时,应等待充油循环静置一段时间再测量。对于8000kVA及以上者为20h以上;3~10kVA的为5h。
某电厂主变压器,31.5MVA,66kV。测A相绝缘电阻时为50MΩ和过去测量比较,换算到同一温度。(现为32℃,过去为22℃),代入式(1-1)得
R22℃=R32℃×1.5(32-22)/10=50×1.5=75MΩ
即换算为32℃时,50MΩ,就变为75MΩ;和200MΩ比较,还是小得较多(200MΩ为上次测量值)。
经检查,A相的第二个瓷瓶有缺陷,经更换后良好。
某台变压器,31.5MVA,66kV;在测绝缘电阻时得数据见表1-1。
试验项序 | 部 位 | 绝缘电阻(MΩ) | 吸收比 | 泄露电流(μA) |
安 装 后 | 高 压 | 7000/4500 | 1.56 | |
低 压 | 3500/2500 | 1.40 | ||
春 检 | 高 压 | 500/500 | 1.0 | 100 |
低 压 | 3500/2500 | 1.40 | 5.0 |
在春检时发现吸收比为1.O<1.3,不合格,做泄漏试验为UN/2时,泄漏电流已达100μA,不正常。对变压器油做试验发现耐压水平降低,测C相主电缘电阻为550MΩ,4根抽头引线间纵电缘电阻为20MΩ。经吊芯发现,C相高压引线弯曲处及4根抽头引线由上木夹件起到分接开关弯曲处均有杂质污物,呈黑黄色,处理后纵绝缘电阻达7000MΩ。吸收比已合格,处理后的绝缘电阻测试值见表1-2。
试验时间 | 部 位 | 绝缘电阻(MΩ) | 吸收比 | 泄露电流(μA) |
处 理 后 | 高 压 | 7000/4500 | 1.55 | 6.0 |
低 压 | 5000/3000 | 1.67 | 2.0 |
将变压器进行吊芯冲洗,并在油箱内带油轻度干燥,冲洗干燥后的绝缘电阻测试值见表1-3。吸收比完全正常。
试验时间 | 部 位 | 绝缘电阻(MΩ) | 吸收比 | 泄露电流(μA) |
冲洗干燥后 | 高 压 | 12000/5500 | 2.18 | 4.0 |
低 压 | 10000/5200 | 1.92 | 1.7 |
分析原因是,安装时缺油,投运前向油箱补油时是从靠C相的防煤筒注入的,由靠C相的本体放油阀放出,补油的油桶密封不良,雨水已浸入,以致水分,污油被带入本体油中。
某大型变压器(120MVA,220kV)测绝缘电阻(高压侧绕阻)R15s=4700MΩ,R60s=6000MΩ,吸收比为1.2766(温度14℃)按《预规》要求在10~30℃内应不低于1.3;不合格。但此变压器绝缘电阻正常,再测R1min=6000MΩ,R10min=17000MΩ,极化指数PI=R10min/R1min=17000/6000=2.83>1.5,符合《预规》要求。分析原因是吸收比在绝缘电阻较高时,对大型变压器其吸收过程变长,出现了吸收比小于1.3而极化指数却为1.5的现象。因此对大型变压器用极化指数判断有较好的确定性。
某变电所一台主变压器(SFPZ-120000/220型)120MVA,220kV。投运后满负荷运行,油色谱跟踪试验正常。一年后的秋检发现变压器绝缘下降和投运时比较变化甚大,绝缘电阻和tgδ数据见表1-4。
绝缘电阻(MΩ) | tgδ | |||||
方 式 | 15s | 60s | 10min | PI | (90℃) | |
验收试验 | P-SE | 3000 | 5000 | 10000 | 2.0 | 0.38% |
S-PE | 3000 | 5000 | 11000 | 2.2 | ||
秋检试验 | P-SE | 400 | 1240 | 1350 | 1.08 | 9.77% |
S-PE | 700 | 2779 | 3390 | 1.22 |
由表4-32可见,秋检试验变压器绝缘电阻的极化指数(PI)为1.08,小于要求的1.5;同时tgδ在90℃时高达9.77%,与验收试验比较已远远超过要求的30%。为此进行跟踪试验并采用本体升温到70~72℃保持1h,以消除微生物的污染,但效果不大。半年后,停电试验表明变压器绝缘继续下降,测试数据见表1-5。为此,又做一次本体升温试验,但tgδ为6.02%。两次升温均未奏效。
绝缘电阻(MΩ) | tgδ | ||||
方 式 | 15s | 60s | 10min | PI | (90℃) |
P-SE | — | 460 | 700 | 1.52 | 6.11% |
S-PE | — | 520 | 1300 | 2.5 |
最后,在带电情况下,在吸附剂罐中加装了三氧化二铝高效吸附剂,对滤油机中的滤纸采用了新型吸附滤板,每月更换一次滤板,两个月更换一次吸附剂,三个多月后停电试验时绝缘已恢复正常,测试数据见表1-6。
绝缘电阻(MΩ) | tgδ | |||
方 式 | 60s | 10min | PI | (90℃) |
P-SE | 14000 | 32000 | 1.52 | 0.42 |
S-PE | 1000 | 28000 | 2.5 |
某一次主变压器,由于10kV出口用户变电所变压器短路而主变差动保护动作而使三侧开关跳闸。局放和变形试验未见异常。但铁芯夹件对地绝缘由春检的1500MΩ降为0.5MΩ,吊罩检查时测铁芯对夹件绝缘为3000MΩ,夹件对地绝缘为4000MΩ,未见异常。回罩后,夹件对地绝缘变为0.8MΩ,其他指标正常,原因是箱壳上部斜面与上夹件距离太近,制造时垫了绝缘纸板,在短路冲击力作用下,该绝缘板被刺破,从而造成夹件绝缘电阻降低。处理后又重新投入运行。